2 Ochemate®欧楷美®iXP超滤膜之极限挑战3——机械污堵后高强度气洗恢复

Ochemate®欧楷美®iXP超滤膜之极限挑战3——机械污堵后高强度气洗恢复

日期|2025.05.21

项目背景

       泰国某橡胶制品厂废水回用项目,水中B/C值极低,可生化性差,含大量难以生物降解的合成橡胶组分(如丁苯橡胶、氯丁橡胶等)及高分子助剂,超滤系统在运行时极易发生机械污堵。

废水收集池

       该项目采用了40支Ochemate®欧楷美®iXP-8080超滤,分两套系统,每套产水量80m3/h,于2019年7月开始投入使用,至今已运行近6年。



       工艺流程如下:

       原橡胶废水→PAC/PAM加药→混凝沉淀池→中间水箱→ 200µm自清洗过滤器→超滤→超滤产水箱→活性炭滤池→5µm保安过滤器→反渗透→出水回用


问题描述


       由于橡胶废水中存在大量的悬浮胶粒,通过混凝沉淀的方式处理效果一般,超滤存在极大的机械污堵风险。2020年7月,超滤系统发生严重污堵情况,产水量急速下降到不足40m3/h,运行压力也由原来的不到1bar,快速上涨到超过2.0bar,化学清洗后恢复效果不明显。
       对超滤原水进行水质检测,超滤进水BOD约为10mg/L,COD约为60mg/L,B/C比值0.17,可生化性极差,悬浮物常年保持在60mg/L左右,超滤进水中依然含有大量难以生物降解的合成橡胶微粒,从而造成了机械污堵,这种污堵通过常规化学清洗无法恢复。


方案及效果


       欧美新材根据水质与超滤污堵情况制定了专门的清洗恢复方案,通过大量的气擦洗配合专用清洗剂进行清洗恢复。
       具体方案:在化学清洗时使用表活对污染物进行活化处理,同时,在清洗时,使用大量的气擦洗剥离污染物。
       具体措施:在化学清洗前,使用气源压力1.0~1.5bar的压缩空气进行气擦洗,每支膜的进气量控制在10Nm3/h,每次进气20~30s,停20s,再次进气20~30s,如此重复4~5次,然后排水,观察排水中的橡胶微粒排出情况。排水后进行反洗,继而再次进行气擦洗流程,至排水中没有明显的胶体微粒。接着进行化学清洗,在化学清洗的浸泡过程中,加入以上气擦洗步骤,加强清洗效果。浸泡后进行大流量循环清洗,然后反洗超滤并恢复至运行状态,观察清洗效果。
       恢复结果:根据定制方案清洗后,超滤恢复初始运行状态。


运行调整建议
       根据以上情况,我司建议客户提高运行时的气洗强度,将进气压力调整至1.0~1.5bar,进气量提升至10Nm3/h,反洗周期调整为30分钟。通过加大气量和增加气洗频次来减少超滤机械污堵的发生。客户采用我司的方案运行至今未再发生严重的机械污堵,同时产水量及产水水质达到设计值。


结语

       Ochemate®欧楷美®iXP超滤通过近6年约10万次的高强度气洗,足以证明其皮实耐造的特性,为系统的长期稳定运行保驾护航。