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极高铁污染风险下超滤系统运行管理
项目简介
XIANG MU JIAN JIE
湖南某发电公司,化学水系统水源为湖水,经过高密度沉淀池和过滤器后进入超滤系统,超滤系统设计规模为2×210t/h(净出力),回收率≥90%,工艺流程如下:高密度沉淀池→工业水池(原有)→工业水泵→过滤器→过滤水箱→过滤水泵→自清洗过滤器→超滤装置→超滤水箱。
运行现状
于2021年更换了100支iXP -8080超滤,运行至今已3年多,近期超滤运行压力高、压差大、产水流量下降迅速,清洗后恢复不彻底,清洗周期严重缩短至不足20天,清洗前后的数据对比如下:
表1:清洗前后产水量及压差对比
图1:清洗前后产水量及压差对比折线图
根据清洗前后的数据,清洗#1超滤的产水流量仅为131t/h,仅为设计产水量的60%左右,而压差高达3.9bar,清洗后产水量恢复,但是运行压差依然达到1.3bar,说明清洗不彻底,需对超滤的污染情况进行彻底分析。
原因分析
通过沟通了解到,之前清洗时酸性清洗液会呈现深黄色至红褐色,结合超滤污染后压差上升快,产水量衰减快,常规药剂清洗不彻底的情况,初步判断污染物为铁。取现场水样进行水质分析,水质分析如下:
表2:2025年4月水质分析情况
目前原水进水铁含量高达3.29 mg/L,与2019年的0.55 mg/L相比增加了5倍,虽然经过高密度沉淀池后,超滤进水铁含量降低到了0.25mg/L,但是依然高于超滤进水水质要求,同时不排除水质波动下,高密产水铁含量更高的情况。
根据超滤污堵后的运行参数变化、清洗情况及水质分析,判断造成超滤污染的主要原因为铁,同时传统药剂清洗铁污染效果不理想,导致清洗不彻底,清洗周期缩短。
调整建议
针对这种情况,我们为客户提出了以下的改善建议:
1、 优化清洗药剂配方,选用针对性的清洗药剂进行清洗恢复;
2、 化学清洗时,根据清洗情况,增加多频次的气擦洗和多频次的循环清洗、浸泡流程,加强物理清洗强度,增强化学清洗恢复效果;
3、 调整CEB的使用,将原来的盐酸CEB调整为使用草酸进行酸分散清洗,同时控制碱性CEB时药剂使用浓度,保证CEB的效果。
改 进 结 果
GAI JIN JIE GUO
现场在调整清洗药剂再次清洗后,运行压差降至0.3~0.4bar,产水量达到250t/h,并能稳定运行1个月以上,产水SDI≤2.5。
总 结
ZONG JIE
在这个项目上,欧美新材iXP超滤经受了高运行压差的考验,在运行压差一度达到3.9bar的情况下未出现断丝或膜丝压扁的情况,清洗恢复后,运行压力和产水量可达到设计值,产水SDI依然稳定达标,同时,欧美新材凭借多年的工程建设、运营维护经验,能够为客户提供有针对性的的现场问题解决方案,帮助客户更好的运行水处理项目。